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总第125期 2015年
中曼钻井17队狠抓机房管理
      钻井17队是中曼钻井公司的“王牌钻井队”,也是中曼集团的“先进集体”,进入斯伦贝谢长和项目三年来,由于高效的速度、突出的业绩,多次被甲方授予“标兵”称号,这个团队的机房班组在司机长刘建民带领下,为确保动力设备良好运转,突出一个“早”字,狠抓一个“俭”字,使设备维修、运转成本控制在最低限度,受到井队领导和全体队员的好评。
      突出一个“早”字
      “绝不能因动力设备问题影响钻井”,这是这个班组五名员工的共同心声,也是他们衡量本职工作的最低标准。机房是提供钻井生产动力的心脏部位,要确保正常生产必须对问题做到早想到、早发现,早整改。
      2013年秋季的一天,值班人员听到发动机声音有些小,再仔细检查,发现转速也低,立即启动另一台柴油机对这台进行检修,原来柴油机滤芯由于透隙性差被吸扁,于是他们马上对滤芯进行了更换。
      即便是冬休前做过检查的设备,开工前他们还要重新检查。 “机器设备说不定什么时候、什么情况下就出现问题”,刘建民说。
      今年开工前检查时他们发现,一台年前刚检修过的发电机线路板损坏了。还有一次,联动机的减速箱年前维修后没有试运行,开工前试运行时油泵不上油,于是他们对滤芯进行了清洗,对油泵灌了机油,排了空气,正常运转后又发现减速箱侧盖渗油,又重新抹上密封胶。
      由于他们工作突出一个“早”字,几年来没有一次因为机房出现故障而影响钻井。这还得益于他们一贯坚持的责任制的落实、制度管理,职责+制度+检查。
      “光靠自觉不行,得用制度约束。制度定了就要严格执行,并且养成认真负责的习惯,谁出了问题就追究谁的责任”,刘建民将其称为不管理的管理。
      “机房能够始终正常提供动力,不因检修维护而导致停产,这就等于节约了成本”。
       狠抓一个“俭”字
       为节省成本,工作中他们还突出一个“俭”字,能二次利用的绝不丢弃,比如清洗零部件的柴油,经过沉淀分离后会重新使用;对柴油机回油管里的油沉淀后也要倒回大罐使用;在清洗零部件时,要根据零部件大小和特性合理用油,避免过多导致的浪费;有时由于搬迁油路管线出现滴、漏、渗,这个时候就特别注意仔细安装、检查;在给轴承注入黄油时,一方面根据保养期限,另一方面还要结合使用情况,凭经验判断是否应该注入,从而避免多加或者频繁加入导致的浪费。在设备维修时,哪些零部件坏了就更换哪些,如:联动机单项导气龙头密封圈坏了就换密封圈,碳吸圈坏了就换碳吸圈,能换部件绝不换整体。
       节约要从一点一滴做起。早上天一亮他们就把井场所有照明灯关掉;经常查宿舍,没人时关掉电视、电灯等所有电器设备。“降本增效关键是要养成良好习惯,这需要大家共同努力。” 刘建民说。 (记者 冯新华)

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