603619
股票代码
(%)
今年以来,中曼12队扎实开展节支增效工作,狠抓成本控制,认真开展单井单项成本控制,力求“单井开钻前有预算、钻井过程中有控制,完井后有对比分析”,从而实现了钻头、螺杆、柴油、泥浆药品、常用五金材料等费用的大幅度结余。
截至9月初,中曼12队共开钻8口,交井8口,进尺21840米,预计兑现效益奖金累计超过80万元,单井效益一直处于全公司最高水平。其中定44015-3井日进尺1270米,超出了前一个记录58米,老设备打出的新水平。那么,中曼12队在管理中究竟有什么秘决呢?
夯实基础 确保发展后劲强
基础打牢了,工作做到位了,一切问题便可迎刃而解。这始终是中曼12队的指导思想和运作法则。
公司文件是一切行动的指南。一直以来,中曼12队就把学习领会公司下发的文件作为一项重要的日常工作来抓。不但要求队干部、大班骨干人员学好、吃透文件精神,还要求每个员工都对文件的内容和精神有所了解和感知,对于技术管理文件和经营管理文件要求做到人人心中有数。
在加强学习文件的同时,12队还把强化队伍管理,加强基本功训练、提升全体员工业务能力和水平作列为日常重点工作。充实班组人员,对班组人员的水平进行摸底,对有能力、有责任心和有发展前途的年轻人进行一对一的互帮培养,并优先安排参加公司组织的各种学习培训班;对于司钻、副司钻等重点岗位的员工进行重点锻炼和培养。平台经理周法云亲自进行授课和传帮带,使大班人员的业务能力和素质向更高层次发展。
“少花钱多办事”是中曼12队每个员工的工作准则。周队长说:“节约不是一两个人的事儿,只有每个员工都做到节约,节支增效才不至于成为一句空话和口号”。因此该队一直把宣传、灌输成本控制的理念和意识作为一项常抓不懈的日常工作。由于公司处于快速发展阶段,队伍的变动和人员流动性较大,尤其是近两年来大批大学生的加入,使得队伍的结构发生了较大的变化。但12队一刻也没有放松对新员工成本意识的普及和教育。正是由于这种旷日持久的“说教”,该队上自队长下至炊事员,所有人心中都有一本明白经和清晰账,大家都围绕着“效益”二字转圈,工作也越做越顺。
破解“用”字难题 节支增效变现实
有了节约意识和成本控制意识,只是让节支增效有了思想保障。如何使其落到实际变为现实,还必须依靠诸多必要的手段,这其中,“用”字就成为至关重要的突破口。
物尽其用,人尽其才,这是资源合理利用的最理想境界。为了让队上的所有设备和工具都能得到最大限度的使用,队长周法云没少花心思。到什么地层下什么钻头、泥浆药品怎样加、螺杆如何使用、柴油机如何保养、液压大钳如何操作,他都亲自组织大家认真学习,仔细琢磨。老的带新的,会的教不会的,不断摸索,不断总结,得出了很多宝贵的经验。如在钻头选型方面,周队长组织人员在附近同一区块的井队进行调研,摸清地层、地质状况,然后选择适合地层的优质钻头。在钻头的使用过程中,技术人员对每口井所使用的钻头建立跟踪卡片,详细记录所有钻头的使用时间、井段、进尺以及机械钻速等数据,对地层和钻头做到心中有数。掌握了地层条件和规律后,他们就合理安排新旧钻头的搭配使用,合理安排、使用钻头,减少钻头维修次数和新购钻头次数,形成了“三口井两只钻头”的模式。截至目前,12队仅仅购买了2支新钻头,其余的均为大修钻头。
螺杆的使用同样如此,12队要求员工要严格遵循操作规程,做好维护和保养。队上对每口井所用的螺杆建立跟踪卡片,认真记录所有螺杆的使用时间。螺杆入井前有技术员检查是否正常,泥浆组长根据地层条件配置优质的钻井液,钻进过程中科学合理地把握钻压和钻速之间的关系,避免对螺杆的损坏。
在泥浆药品的选型和处理方面,该队得益于平时的不断摸索和总结。什么井段加什么药品,加多加少、体系如何转换他们心中都有谱。该加的时候毫不吝惜,不该加的时候坚决不加,这不但确保了井下安全,也节约了泥浆药品的成本。正是由于大家善于总结,对地层特点和泥浆体系了如指掌,才能保证井下安全和电测一次成功,杜绝了泥浆材料的浪费,大大节约了费用。
同时,修旧利废也是12队的法宝。周队长说:“能修理利用的东西绝对不随便废弃,旧东西能用就绝对不换新的”。因此,12队所有员工都练就了一身修旧利废的本领。周队长开玩笑说:“我们的大班房就像一个个废品回收站,柜子里、床底下塞满了各种各样的破铜烂铁。别看那些角铁、耳板很不起眼,着急用的时候去大班房拣一块就能派上用场”。在中曼12队,每个员工都是一个名副其实的“收藏家”。
周队长告诉我们这样一个简单的道理:很多时候没有考虑换新的买新的,其一是新的成本高;其二是购置新东西有的需要向公司申请,有的配件附近买不到,公司各部门的审批协调以及从厂家发货需要一定的时间,这在一定程度上会影响生产时效。在这种思想的指导下,12队最大限度地合理利用废旧,光这一项就省下很多成本。
过程控制 节支增效见时效
有人开玩笑说:12队的人是一群吝啬鬼,领个螺丝都得向队干部申请。的确,12队成本控制和节支增效的文章真的做到了每一颗螺丝钉上。
严格把控领料关口是遏制浪费的重要途径。成本管理员李宝春告诉我们,上公司领料前必须先征求各路大班的意见,需要什么、需要多少、需要什么厂家的,成本员必须问得清清楚楚明明白白。做好需求计划后再由队长审阅,最终决定领料的品种和数量。领回来的料严格按照出入库管理制度,经相关人员的验收登记后入库。副队长孟庆良介绍说,为了避免小件的乱领乱用,很多常用材料都放在大班的房子里。需要领用的时候须向大班干部汇报,由他查看了解实际情况后确定是否发放。这样做是为了避免弄错型号或者安装不当而造成浪费。各路大班对所出入库的材料做好严格的控制和记录,每打完一口井须盘库对账,真正把“井前预算、井中控制、井后核算”制度落到实处,形成了互相监督、全员控管的良好局面。
强化组织 提高生产时效是王道
打油井打浅井只有快打才能赚钱,这已成为广泛的共识。因此,强化组织生产,提高生产时效就显得非常重要。
在每次队例会和班前班后会上,队干部都把任务明确地分派给大家,什么时段该干什么、怎么干,要求大家做到心中有数。钻进过程中什么时候泥浆该配合工程转换体系、无线随钻该调整方位等大家都心知肚明。从6月份开始,各队开始执行派工单制,人员的分工和任务分派更加合理更加明晰,使得整个团队配合有致、协作有序,整体运作十分流畅,没有因为系统之间的运作不畅而影响了生产时效。
合理有效的奖惩机制是保证团队运作流程的重要手段,是提高生产时效的重要法宝。12队明确规定:正常钻进过程中,每个班进尺超过400米的,每多打1米奖励1元钱;没有完成400米任务的每少1米扣1元钱,快速钻进中每个班下来都不少拿钱。这种做法在班组之间形成了公平有序的竞争机制,有效激发了大家的积极性和干劲,提高了生产效率。周队长介绍说,2900米的井,下钻用4个小时,起钻用5个小时,下套管用8个小时,平均机械钻速的30米/时,平均钻井周期9天左右,平均建井周期12天左右,整体生产时效较以前有大幅提高。
copyright © 2021 中曼石油天然气集团股份有限公司 . ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备08116516号-1